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電子廠生產(chǎn)品質(zhì)改善方案_理丹電器工藝技術(shù)改善_邦有道管理顧問

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理丹《精益改善提升》案例

瀏覽量:2603 發(fā)布時間:2022-01-11 18:29:03 類型: 咨詢模塊案例 分享:
案例介紹

    公司信息】: 

           中山市理丹電器有限公司成立于1995年2月,前身是“中山市凱華電子有限公司”,坐落在廣東省中山市南區(qū)第三工業(yè)園,后收購了第三工業(yè)區(qū)更名為理丹工業(yè)園,公司占地面積為三萬多平方米,發(fā)展至今人員已達到2000多人,主要從事仿古電唱機、組合音響、CD、DVD、 MP3、多功能收音機、收錄機等電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售 ,產(chǎn)品先后通過UL、ETL、GS、SAA、3C、CE、TISI等認證,市場以歐美為主(TESCO,CAREFOUR,IT,BESTBUY,WALMART)覆蓋日本、澳洲、東南亞、中東、非洲等地區(qū)。


    行業(yè)類型】: 電子行業(yè)

    項目背景】:
           1、項目組在調(diào)研時發(fā)現(xiàn),整個生產(chǎn)部生產(chǎn)效率低,人均小時加工費產(chǎn)值只有6.85元。
           2、針對人均小時加工費產(chǎn)值低進行再次分析發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品工藝復(fù)雜,加工工序多,并且操作不方便,需要大量的人力操作來完成。
           3、產(chǎn)品的質(zhì)量無保障,全靠人員操作技能來完成,無工裝夾具作附助。


    咨詢模塊分析】: 工藝技術(shù)改善


    解決策略】:


    邦有道管理顧問對數(shù)據(jù)統(tǒng)計,清楚現(xiàn)階段效率的現(xiàn)狀

    1、實施前的工作習(xí)慣:

    經(jīng)過一期管理實施,生產(chǎn)效率有一定的提升,但提升和程度不高,成為效率的瓶頸,管理人員都認為這是歷史最高值,憑經(jīng)驗認為沒有其他辦法再會使生產(chǎn)效率提升;只知道出不了貨,人均小時效率不多高仍不清楚,有沒有再改善的方法更不清楚;

    2、實施后的做法:

    針對問題

    管理實施動作

    人均小時效率不多高仍不清楚

    經(jīng)車間統(tǒng)計,人事行政、財務(wù)審核,人均小時工資為6.85元/小時;

    有沒有再改善的方法更不清楚

    由工藝、全體人員共同參與并提出提升生產(chǎn)效率的合理化提案;2011年10月15日開始形成工藝改良提升效率攻關(guān)方案(修正版)

    2011年12月15日總結(jié)了攻關(guān)方案的有效性,針對參與面和激勵方案進行補充修正攻關(guān)方案,由工程部內(nèi)部覆蓋到車間的人員全體參與。

    二、對影響效率的原因進行分析

    1、實施前的工作習(xí)慣:

    1)產(chǎn)品的工藝復(fù)雜,工程師在產(chǎn)品設(shè)計時沒有從簡化工藝方面考慮;

    2)加工工序多,工程師、技術(shù)員沒有從工序合并的手法進行物料的開發(fā)與設(shè)計;

    3)PE沒有制作相關(guān)的工裝夾治具來輔助員工的操作動作,全靠操作員個人的經(jīng)驗技能來完成;

    4)產(chǎn)品質(zhì)量頻繁發(fā)生,ME無作相應(yīng)的現(xiàn)場改善導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下; 

    2、實施后的做法:

    案例一:E-E130唱桿加工改良

    實施前做法

    實施后做法

    工藝缺陷點:操作部件很難對位,拿放不方便,每壓一個動作時,作業(yè)員都需目視對準(zhǔn)并扶正才能完成作業(yè),用時40S(簡單而言是操作不方便,動作復(fù)雜,影響生產(chǎn)效率)

     

    工藝改進方法:增加圓形塊定位,部件很容易放入定位槽,而且拿與放很方便,作業(yè)的時候只要部件放置上去(減去目視和扶正作業(yè));拉動手柄到位后便能完成作業(yè),作業(yè)完成時間15S。


    前后效果:

    使用夾具安裝后可減少25S,工序效率提升62%

     

    案例二:E-51A3貼膠腳的工藝改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:固定音箱膠腳時,設(shè)計上沒有預(yù)留固定膠腳的標(biāo)識及定位點,所以貼出來的4個位置膠腳出現(xiàn)不對稱,放膠腳定位時膠腳會粘手,操作上非常不方便,用時28S。


    工藝改進方法:增加了夾具直接套到音箱面固定避免會移動,且膠腳位置固定防止貼出來的膠腳4個位置不對稱,膠腳定位孔固定了直接撕膠腳到定位孔上,共可減少兩個動作,用時15S。


    前后效果:

    使用夾具后工時減少了13S,工作效率提升了46%。

     

    案例三:E-6506喇叭板工藝改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:在加工喇叭時要穿4個螺絲到喇叭板再放喇叭,然后再穿4個墊片及擰4個螺母,最后固定螺母,工序復(fù)雜,而且必須要用2人操作。

    工藝改進方法:在喇叭板上做一個小螺絲引孔,改4個PWA3*12MM螺絲,在操作中直接在將喇叭放在喇叭板上,打螺絲即可。

    前后效果:

    更改后可優(yōu)化將“穿螺絲、螺母、介子”工序去掉,減去操作人員2人,直接提高生產(chǎn)效率!

     

    案例四:E-C630天線葫蘆片物料改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:實際操作時,需要在葫蘆片上加錫,在將連接線焊上葫蘆片上,需要一個人專門焊接,而且也使用了大量的錫線,人員操作很不可控,也容易出現(xiàn)焊接的工藝問題。


    工藝改進方法:直接改訂制帶葫蘆的線材,而且供應(yīng)商使用的是機械加工,增加的成本就是錫的成本,我們還可以省下一個人。

    前后效果:

    更改前需要1個人加工焊接葫蘆片,并用時10秒;                                                                                                               更改后來料成型,取消加工焊接葫蘆片工序,直接省1人。

     

    案例五:E-1154調(diào)諧支架模具修改

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)針停、緊不穩(wěn)定的現(xiàn)象,經(jīng)過分析是指針支架與調(diào)諧支架之間扣位偏緊,導(dǎo)致指針在行程時緊、停現(xiàn)象,而且車間使用兩個人來加工指針槽解決,而且每人用時30S。 

    工藝改進方法:直接將調(diào)諧支架改模,省掉兩個加工的人員。



    前后效果:

    改善后可以減少兩個人力,直接提高生產(chǎn)效率。                                                                                                                                      

     

    案例六:E-1041調(diào)諧鈕模具修改

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)調(diào)諧鈕有虛位,PVC調(diào)到盡頭時調(diào)諧鈕還可調(diào)動,原因是調(diào)諧鈕骨位有偏小,調(diào)諧連接柱槽位偏大0.2mm造成。車間的解決辦法是增加人力并貼膠紙在調(diào)諧鈕上。


    工藝改進方法:將調(diào)諧鈕骨位加寬0.2mm,裝在調(diào)諧連接上沒有虛位,整機改善了調(diào)諧有虛位的問


    前后效果:

    更改前增加1人貼膠紙時間10秒。更改后取消貼紙等輔料并節(jié)省了一個人。

     


     


           


    項目成效】:

    動作

    共提出項目

    效果

    節(jié)省金額

    改模具

    20項

    減少23人

    51241元

    改物料

    16項

    減少11人

    36919元

    增夾具

    13項

    提升效率34%

    4394元

     

     

    共節(jié)省金額

    92554元

    調(diào)研前人均加工費6.85元

    實施后人均加工費9.14元

    提升2.29元/H


熱門標(biāo)簽:電子廠生產(chǎn)品質(zhì)改善方案組織架構(gòu)提升方案工廠管理改善方案電子廠生產(chǎn)現(xiàn)場改善方案生產(chǎn)效率提升方案

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