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博一《工藝提案改善》案例

瀏覽量:1733 發布時間:2022-01-11 18:30:32 類型: 咨詢模塊案例 分享:
案例介紹

    公司信息】: 

           東莞市博一家具有限公司成立于2002年,公司坐落于交通便利的東莞市塘廈鎮清湖頭高麗工業區友誼路1、3號。工廠占地面積約5萬平方米,現有員工500多人。多年來致力于辦公家具開發、設計、生產和銷售,并擁有75項全球專利。產品類型以辦公椅為主,產品定位于中高檔。產品配件等主要是自行設計開發,以出口為主,現主要銷往歐洲、美洲、東南亞、中東地區以及中國大陸、香港和臺灣。深得客戶與消費者信賴與好評。


    行業類型】: 家居行業-家具

    項目背景】:
           1、邦有道管理顧問調研時發現,有IE部門,隸屬研發部;沒有提案,僅做IE改善,改善的效率慢;效果也沒有驗證,同一個改善項目重復幾次,最終還是沒有得到徹底地解決。
           2、隨著新產品研發的品種不斷增加,工藝問題未能得到及時解決,影響生產效率和品質;需要在生產過程中暴露操作、品質控制等問題,促進工藝改善的開展。
           3、IE提案改善活動的目的是為了調動員工的工作積極性,把員工的注意力聚集在其工作本身。開發員工的自性。


    咨詢模塊分析】: 工藝技術改善體系


    解決策略】:


    組織架構調整

    1.改善前的工作習慣:

           IE改善科室(PIE),只設有一個組長,隸屬于研發部,除了完成部門內部需做的作業指導書,對生產現場的異常處理也僅局限于工裝夾具、模具的改善。真正的工藝問題無法及時反饋,也沒有相應的改善小組。

    2.改善后新的做法:

           組建博一提案改善管理委員會,由總經理擔任委員長,生產二部經理李強(兼管PE課)任委員會執行組長。從組織上保障IE提案活動是一種公司級的管理活動,有公司高層的直接參與,從而保證活動能夠得到重視與推動。

     

    運作流程調整

    1.改善前的工作習慣及問題:

           沒有IE改善的流程制度,就算有現場班組長提供改善建議,也沒有相關改善記錄、表單,也沒有具體責任人跟進和落實。

    2.改善后新的做法:

           制訂《IE提案管理制度》,對IE提案改善活動的提案上交、提案審核、提案推進、數據的核查、激勵方式、提案改善的結案等工作流程進行明確的規定與要求。

    IE改善的具體操作動作

    1.改善前的工作習慣

           1)沒有明確IE改善的范圍,也沒有明確如何反饋改善建議、提案;

           2)沒有明確IE改善的主體,也沒有具體IE改善的提案表單;員工都是迫于工藝問題已經嚴重影響工作效率,才反饋給工藝組進行改善,也沒有明確各部門改善提議的任務;

           3)即便現場班組長有改善的建議反饋給IE部門,也沒有具體的跟進責任人和完成時間;最終導致改善建議不了了之。

    2.改善后新的做法:

    針對問題

    管理改善動作

    沒有明確IE改善的范圍,也沒有明確如何反饋改善建議提案

    為了確保員工掌握改善方法,如何能發現改善點,定期組織相關知識技能培訓。

    沒有明確IE改善的主體,也沒有改善的提案表單,沒有改善提案的任務

    召開IE改善啟動大會,會上明確提案提交的責任人不僅是管理人員、也不僅是技術人員、品質人員,活動的主體是一線的員工。

    在前期為了打消一些人的觀戰情緒,采取給各部門負責人下達硬性指標,規定各部門每周最少提案提交數,達不成者,要追究責任。

    為了保持員工IE提案提交的積極性,只要提交提案,就給予獎勵,后面再進行提案內容的質量要求。

    沒有改善提案的跟進責任人和具體的改善完成時間

    為了掌握了解各個經過評審的提案推進度,編制了《提案改善階段進度表》。

           根據上述動作的運作,就形成了博一家具從改善提案到提案跟進的主要動作。

    工藝改善重點項目分析

    1.改善前的工作習慣:

           1)只是憑經驗知道哪個車間是瓶頸,沒有對整個工藝流程進行分析;

           2)具體到每個瓶頸問題卡在哪里,沒有進行具體分析;

           3)即便知道了瓶頸問題的嚴重程度,也沒有采取具體的動作進行改善和跟進。

    2.改善后的新的做法:

           1)通過分析,確定重點工藝改善項目為木工組的品質和扶手組的產能;

           2)組織車間一線員工、技術人員成立攻關小組,分析瓶頸的具體問題點。

           木工組品質攻關的具體動作:

    針對問題

    管理改善動作

    印孔不標準,有錯位、漏印、無自檢互檢動作、無操作細則;

    對所有印孔、鉆孔人員實行定人、定崗制,并列出詳細的操作說明及注意事項。

    木板制作弧度不一致、反翹、無標準、憑借經驗生產;

    首檢的制作:當天做次日首樣,由QC確認,生產組長及QC組長跟進。

    沒有專人處理與跟蹤每天的不良項及后期的改善措施;

    1.每天最大比例不良項,生產組長負責采取有效改善措施;

    2.IPQC每天負責跟蹤,IPQC組長負責確認。

           品質不夠重視、沒有對優秀員工進行有效的激勵;

    制作品質自檢互檢每日之星(人員為表現最優秀的員工)

    沒有對推行方案、動作進行跟進,也不總結、調整;

    1.每天統計攻關數據并在協調會上通報;

    2.小組成員每周召開一次品質總結會,對方案的執行動作進行總結、調整。

    201扶手,扶手組裝時需要用電鉆鉆孔,生產效率低易鉆壞外殼,導致品質事故;

    1.更改扶手外殼模具,在注塑時一次性成型,減少鉆孔動作,提升生產效率;

    2.模具成型,外觀效果好,提升產品品質;

    3.組裝加工工價在原有基礎上每套減低0.05元。

    因產品外觀相似,裝配時極易弄混導致客訴

    1.在模具上增加編碼區分,杜絕此類型客訴,提升產品品質;

    2.每塊背鋼板需要增加沖壓印字工序加工價格:0.3元/PCS 。

    泡棉密度為80密座墊泡棉底部為實心,座感差,單重:950g

    1.將泡棉密度改為65密;

    2.將泡棉模具加凸點,成型時底部減膠,單重:870g,減低成本80g/pcs 。

    腰靠后蓋與腰靠調節旋鈕配合過松,易脫落造成客訴

    修改產品結構,將腰靠調節旋鈕配合孔徑由¢3.6mm縮小至¢3.3mm。

     

    、改善動作必須要求反復檢查

           1.改善前的工作習慣:

           隨意檢查或者不檢查攻關動作是否執行,檢查也沒有結果記錄和數據統計,不關注每一次動作執行的好壞,每天的改善動作是否執行,不完全確定。

           2.改善后新的做法:

    針對問題

    管理改善動作

    隨意檢查或者不檢查攻關動作是否執行

    通過稽核的全程介入,對各關鍵點進行頻繁的稽核檢查,對典型事件召開案例分析會,為整個流程的導入與正常運作保駕護航。

    檢查也沒有結果記錄和數據統計

    1.為了激發員工的提案激情,稽核員在抓提案改善動作落實的同時,狠抓提案的獎勵落實,確保獎勵及時發放,并及時在公司宣傳欄和車間相關班組的看板上張貼;

    2.對于在過程中典型的事例召開案例分析會。

    不關注每一次動作執行的好壞,每天的改善動作是否執行不完全確定

    1.運作一段時期后,把生產班組長及品質系統與PE課人員納入管理委員會成員,把指標下移至班組長級別,同樣的,對沒達成指標任務的,進行責任追究。

     

    、改善動作必須要求反復總結和評價

           1.改善前的工作習慣:

           不統計每天的改善數據,不每天對改善情況進行總結,憑感覺評價或不評價每天改善動作的效果。

           2.改善后新的做法:

    針對問題

    管理改善動作

    不統計每天的改善數據,不每天對改善情況進行總結,憑感覺評價或不評價每天改善動作的效果

    1、對于結案的提案,組織相關人員進行檢查驗證,最后提交總結報告,經總經辦審批后申請獎金。每周進行總結。

    2、提案改善結案的管理,結案不是結束,發了獎才是改善的真正開始。通過總結,將改善過程中有效的動作提取,編制成動作控制卡或SOP文件固化下來。

           通過IE提案管理委員會組織的建立、《IE提案管理制度》的推出,以及稽核強力介入推動流程制度的落實,使員工最終養成進行改善的習慣,由一開始的強制硬性要求到員工的自動自發的主動去搞改善,達到習性再造的目的,建立起一種員工關注自己工作、關注自己的動作,并自動自發的,不斷改善的,一種良性的企業文化 。


    項目成效】:

           2012年2月~7月提案完成總數:324單;月平均:54單,截止到7月12日,結算的提案,產生年效益 330158元。

    項目

    調研前(平均數)

    7月

    提升比例

    月產量出(臺/月)

    28773.5

    35359

    22.89%

    平均日產量(臺/日)

    973.7

    1414

    45.22%

    人均日產量臺/人/天

    2.08

    3.22

    54.81%


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